1 簡介
1.1 在用循環(huán)水過濾器介紹
循環(huán)水在用過濾器共三臺,屬于手動控制式過濾器,處理量分別為每小時100噸兩臺和每小時80噸一臺。該設(shè)備技術(shù)落后,勞動強度大,過濾效果極差且發(fā)生故障率頻繁。起不到良好的過濾作用,影響循環(huán)水水質(zhì),每年計劃外停機檢修多達三四次。每小時80噸處理量的3#過濾器是2008年大修時安裝的,由于該設(shè)備本身是廢舊設(shè)備利用,部分零部件還在維修,到技改前還沒有正式投入使用。
1.2 循環(huán)水運行現(xiàn)狀
日常循環(huán)水濁度在5~10度之間,在水中投入藥劑后濁度有時可達40~50度左右,而根據(jù)分析結(jié)果顯示,過濾后的循環(huán)水濁度仍在4~8度、加藥后的濁度在35~47度之間。由于過濾效果差,只能大量的補、排水,造成補充水的浪費。
1.3 循環(huán)水過濾器存在問題
1.3.1 1#過濾器
1#過濾器自2008年檢修后,自投入生產(chǎn)開始,運行一直不正常,其反沖洗的出水一直不臟,目測看反洗水與循環(huán)水沒有差別,未起到反沖洗效果,填料廠家也進行過檢查,但也未能解決問題。
1.3.2 2#過濾器
2#過濾器自投入生產(chǎn)以來,反沖洗排水較臟,一直運行效果較好。但是2008年9月底開始,其反沖洗的出水也不臟,說明其過濾效果惡化,特別是2008年年底,反沖洗時攪拌機不能正常使用,使過濾器難以正常運行。經(jīng)咨詢相關(guān)專家認為過濾器底部結(jié)構(gòu)、濾水帽技術(shù)落后所致。
1.3.3 3#過濾器
3#過濾器2008年從動力車間搬遷過來的,由于設(shè)備設(shè)計缺陷,一直未能投入生產(chǎn)運行。
2 項目背景
2.1 處理量小,不能滿足要求根據(jù)工業(yè)循環(huán)水過濾標準,要求循環(huán)水過濾量要達到總循環(huán)量的3%~5%,而此套循環(huán)水裝置設(shè)計循環(huán)量約為6500m3?。危枳笥遥哉_^濾量應(yīng)達到每小時300t左右,但目前過濾量僅為200t/h,不能達到過濾量的要求。
2.2 攪拌機及濾帽設(shè)計不合理
因攪拌機及濾帽設(shè)計不合理,含2%左右顆粒偏小或形狀呈扁狀以及有尖棱角的濾料,再加每年約有10%的濾料因長期磨損變細,導(dǎo)致細小核桃殼濾料通過排水管隨反沖洗水排出,嚴重時這些濾料將嵌入濾帽篩孔縫隙中造成反洗排污堵塞。
2.3 核桃殼濾料結(jié)垢堆死
由于設(shè)備故障以及人為因素延時手動操作反沖洗系統(tǒng),導(dǎo)致局部濾料在藻類、泥沙及油污等雜物的吸附下,長時間堆積成塊,使反洗排污管線堵塞,排污口不出水,這樣不僅濾料反洗效果差造成過濾水質(zhì)下降,而且堵塞嚴重時造成反洗壓差過大損壞濾棒及濾帽,嚴重時使攪拌機巨型攪拌器嚴重彎曲變形。
2.4 維修頻次多,能耗增加
原設(shè)計循環(huán)水過濾器是現(xiàn)場手動操作,因人為因素多,循環(huán)水過濾器不能按時周期性的進行反沖洗,只能根據(jù)循環(huán)水水質(zhì)情況和循環(huán)水過濾器手動反沖洗清潔程度進行排污。因此,為了確保水質(zhì)合格,反沖洗時間相對延長,反沖洗水排放量增大,導(dǎo)致新鮮水補充量增大。另外,1#、2#過濾器平均每三個月更換一次核桃殼濾料,材料、檢維修以及新鮮水能耗費用約40萬元/年左右。

循環(huán)水過濾器技改措施的研究
上一個 :
燃料電池發(fā)動機空氣過濾器的實驗與仿真
下一個 :
煤粉高濃度氣力輸送穩(wěn)定性的控制與改進
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燃料電池發(fā)動機空氣過濾器的實驗與仿真
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煤粉高濃度氣力輸送穩(wěn)定性的控制與改進
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發(fā)布時間:2022-09-27 13:46:12